近日,经过近5个月的技术研讨、攻关,茂名石化化工分部合成橡胶装置后处理一线挤压机、膨胀干燥机恢复生产SBS干胶能力,实现了生产突破。
运行20年合成橡胶装置后处理一线“两机”,出现腐蚀严重、故障率高等问题,无法适应生产熔融指数较低的SBS干胶。为此,茂名石化进行了“两机”技术改造,对关键机组挤压脱水机、膨胀干燥机进行“大换血”。8月初设备到货后,橡胶车间立即成立由车间骨干组成的“突击队”,进行后处理一线停车检修。他们在现场连续10天日夜奋战后,后处理一线“两机”终于试车成功,恢复SBS干胶生产能力。
8月24日,后处理一线进料生产SBS干胶F503,25日便产出优等品F503。目前,“两机”持续运转平稳,而且消除了原“两机”生产SBS干胶时,运行电流波动大,生产不稳定的现象。据悉,该公司“两机”改造投用后,既能满足SBS干胶生产,同时又可以生产SBS油胶,确保后处理一线能够“两条腿走路”,从而适应多变的市场需求,为公司创造更大的经济效益。(池后志纪菲)